印刷水性油墨污水怎么处理

印刷水性油墨污水怎么处理水性油墨废水的来源主要涉及印刷过程中的清洗、冲洗、废水处理等环节。这些废水来源主要包括:1、印刷机清洗和冲洗水: 在印刷过程中,印刷机需要进行清洗和冲洗,以更换颜色或调整印刷品质。这些清洗和冲洗过程会生成含有水性油墨残留物的废水。2、废水处理过程: 为了达到环保排放标准,印刷厂通
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印刷水性油墨污水怎么处理

水性油墨废水的来源主要涉及印刷过程中的清洗、冲洗、废水处理等环节。这些废水来源主要包括:

1印刷机清洗和冲洗水: 在印刷过程中,印刷机需要进行清洗和冲洗,以更换颜色或调整印刷品质。这些清洗和冲洗过程会生成含有水性油墨残留物的废水。

2废水处理过程: 为了达到环保排放标准,印刷厂通常会对废水进行处理。废水处理过程中,可能包括机械过滤、化学处理、生物处理等步骤,以去除废水中的污染物质。

3废墨和废墨槽清理: 印刷机的废墨槽中积聚的废墨需要定期清理,清理过程中可能会生成废水。

4材料准备: 在印刷前,水性油墨的材料需要进行准备和混合。这一过程中可能会产生废水,特别是在颜料和其他添加剂的混合过程中。
水性油墨可分为水溶性、碱溶性和扩散性三类。

1水溶性油墨其连接料包括聚乙烯醇、羟乙基纤维素和聚乙烯砒铬酮等。这类连接料可以永久地被水溶解,所以配制的油墨只能应用在不接触水的场合。
2、碱溶性油墨其连接料是一种酸性树脂的碱溶液,加入适量的氢氧化铵。两者化学作用后形成可溶性树脂盐,在油墨干燥过程中,氨挥发后使油墨变成不溶于水的物质。
3、扩散性油墨其连接料是悬浮在水中的细小树脂粒子,称为乳胶。乳胶与溶解的树脂比,其优点是:乳胶可以密度很高而粘度低,可形成高质量的薄涂层,乳胶可包含相当大的聚合物分子,涂层硬,耐磨,耐热,粘附性好;缺点是印刷较困难且难以清洗。

水性油墨废水特点及危害

水性油墨是以水为基础的,相比溶剂性油墨,其主要成分中含有水分,减少了有机溶剂的使用,有助于减少挥发性有机化合物(VOC)的排放。由于水性油墨中不使用或使用较少的挥发性有机溶剂,可以降低空气中有害物质的释放。一些水性油墨的成分具有较好的可生物降解性,有助于减轻对水体和土壤的污染。水性油墨通常比溶剂性油墨具有更低的气味,减少了对工作环境和周围环境的影响。尽管水性油墨中使用的溶剂相对较少,但仍然可能含有一些有机成分,特别是在油墨颜料和添加剂中。这些有机物可能对水体和土壤产生污染。水性油墨中的某些颜料和添加剂可能含有一些重金属,如铅、汞、镉等。如果这些重金属进入水体,可能对水生生物和生态系统产生危害。虽然水性油墨相对环保,但其废水仍需经过处理以达到环保排放标准。废水处理的过程可能会产生一些化学副产物,需要谨慎处理。由于油墨的具体配方往往是制造商的商业机密,有时候很难准确了解水性油墨的所有成分。这可能导致对其潜在危害的评估存在一定的困难。

一体化污水处理设备

水性油墨废水处理方法
  1、化学氧化-混凝工艺
  废水的成分主要包括水性油墨、淀粉和表面活性剂。原水加入最佳氧化剂NaClO15g/L、最佳混凝剂FCH30.2g/LpH调节为8.5的最佳试验条件下,CODcr去除率达94%,色度去除率达100%
  2、超滤技术
  废水通过三组超滤组件后,COD去除率达到92%,浓缩液中固含量达到99g/L(10%),透水液的浊度在0.130.4NTU范围内。但是,COD的去除率与可溶性的污染物的数量有密切关系,可溶性的污染物不能被超滤技术所去除。
  3、混凝气浮-接触氧化组合工艺
采用混凝气浮-接触氧化组合工艺,能将水性印刷油墨废水、食堂污水、生活污水综合处理达到较好的效果。
 4、铁屑微电解工艺
  原水首先用HCl调节pH值后,得到沉降预处理,COD60008000mg/L降到8001000mg/L,色度从不透光降到160倍。出水再经微电解和石灰乳中和沉淀。通过对微电解主要工艺参数:pH值、铁屑量、焦炭量、反应时间的静态和动态试验,得到微电解的最佳工艺条件:pH值为4.0、铁屑量10%、焦炭用量占填料量16.67%、反应时间60min。废水的COD再次去除50%,色度去除90%。原水经沉降预处理和铁屑微电解两段处理,COD去除率达85%,色度的去除率达95%,具有较好的效果。
 5、化学混凝工艺
  通过对常用絮凝剂FeSO47H2OFeCl36H2OPACPFCPAFC及助凝剂阳离子聚丙酰胺、聚丙烯酰胺、壳聚糖、聚双氰胺和pH值调节的筛选及投加量的选择。得出在室温条件下,混凝工艺的最佳条件:选用FeCl36H2O作最佳絮凝剂,投加量为80mg/L、最佳混凝pH值为4.0、最佳助凝剂为壳聚糖、投加量为0.8mg/L。经处理,原水的COD5638.2mg/L降为634.5mg/L,去除率达87%;色度从240倍降为10倍以下,去除率达99%,得到了较好的试验效果。
  6、混凝气浮-微电解-SBR工艺
  原水CODcr2805.5mg/L,色度1562.5,经沉淀隔油处理后,CODcr去除率达到20.4%,色度去除率达10%。再经混凝气浮处理,CODcr去除率达到74.6%,色度去除率达83.9%。然后,微电解使COD去除率达28.6%,色度去除率达66%,提高了废水的可生化性和显著的脱色效果。最后由一座容积为140m3BOD5容积负荷为0.18kg/m3、充放率为30%SBR处理,达到COD去除率82.2%、色度去除率60%。最终出水CODcr达到71.9mg/L,去除率为97.4%,色度30.7倍、去除率为98%。该工程的处理效果明显,虽然COD和色度的去除主要依靠混凝气浮,但由于采用了微电解工艺,提高了废水的可生化性,从而保障了SBR工艺单元的稳定运行。

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